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经过4个月的试运行,瓮福磷肥厂硫酸装置渣系统渣链刮板机整改为冷渣机达到了预期效果。该项总投资为460多万元,实施后不仅可保证系统平稳运行和实现硫铁矿渣、灰分离变卖,而且每年还可节约修理费和环保造成的经济损失,为高比例掺烧硫铁矿提供了设备保障。

肥厂硫酸装置设计能力为80万吨/年,渣系统渣链刮板机为该系统的核心设备,其能否平稳运行直接关系到整个装置产能的大小。自1999年3月投运以来,因渣链刮板机设计缺陷,致使装置生产能力偏小、故障率高、检修难度大,一直是硫铁矿制酸生产的瓶颈。2001年4月成功进行改矿烧磺后,产渣量急剧降低,此矛盾得以暂时缓解,但运行效果不好,渣机运行仍故障频繁,仅能勉强维持生产。频繁的维修不仅耗费高额的维修费和材料费,而且渣链刮板机频繁切换严重影响硫酸装置满负荷运行,同时用硫铁矿生产硫酸排出的铁矿渣灰无法分离变卖,余热无法回收,尤其是渣链机冷却方式为水夹套,冷却效果差,原设计进增湿器渣温较高(350℃),喷水降温后将产生大量水蒸汽夹带红灰外扬,原设计选用蒸汽洗涤器和抽吸风机除尘,但投料生产后抽吸风机进口及风机本体易附渣和堵塞,风机严重振动,根本无法长期运行,导致排放烟囱夹带红尘严重。另外,渣链机故障率非常高,发生故障时被迫临时排渣,临时排渣造成红尘飞扬非常严重。
近两年来,硫磺价格一路攀升,高配比掺烧硫铁矿势在必行,渣系统原存在的矛盾凸显出来,频繁的故障严重制约了高配比掺烧,渣系统彻底改造刻不容缓。
为了根治这一国内硫铁矿制酸企业埋刮板输送机共有的“顽症”,瓮福相关工程技术人员对该装置渣系统的渣机进行攻关改造,最终将原渣链刮板机改为冷渣机,使渣系统密封运行。运行结果证明,这一技改技术既彻底解决了漏硫铁矿渣对环境造成的红尘污染,环保效益非常显著,又保障了系统的安全平稳运行生产,年节支维修费49.65万元。
另外,该改造还解决了铁矿渣与灰无法分离的技术难题,使该装置排出的铁矿渣灰混合外卖转变为单纯的铁矿渣外卖,外卖的价格由每吨40元大幅提升到53元,仅按每年增烧10万吨计,年卖渣增收130万元,且掺烧硫铁矿能力也得到了极大恢复,现在硫磺市场价格高达6000余元/吨,而同期硫铁矿价格仅为950元/吨(35%标矿),每吨酸节约矿磺价差约为1050.00元,渣系统的改造成功每年将为企业增加1.05亿余元的经济效益。(瓮福)
(作者:瓮福 责任编辑:遥远)